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光伏電池的生產(chǎn)過程中,擴散爐的相關部件使用頻繁,導致設備老化,經(jīng)常出現(xiàn)故障。擴散后硅片擴散爐異常波動,導致生產(chǎn)線擴散環(huán)節(jié)出現(xiàn)很多異常問題,導致PN結質量下降。
為探討擴散爐異常的原因,從溫度、排氣、擴散程序和流量變化四個方面進行了調查分析。確定擴散爐異常是流量計小氮氣流量異常造成的,通過更換流量計,生產(chǎn)過程恢復正常。
1.溫度調查
分析擴散爐是否因設定溫度與實際溫度相差較大而異常。擴散爐各溫區(qū)溫度設定為850,實際溫度由輪廓熱電偶檢測。實際溫度與設定溫度的差值在允許范圍內(nèi),溫差沒有異常。
2.排氣篩選
分析擴散爐異常是不是排氣異常引起的。用風速計測試DF4爐各爐管的排氣。通過測試結果可以看出,各爐管的排氣都在允許的誤差范圍內(nèi),差別不大。
3.擴散程序
分析爐管性能是否不能滿足擴散程序,導致擴散爐異常。
4.檢查擴散氮氣的流速
分析擴散爐異常是否是小氮氣流量異常造成的。用軟管分別連接DF4-1爐管和DF4-3爐管的氮氣小流量計,將兩根軟管插入盛有水的量杯中,在兩根爐管中設定相同的氮氣小流量,觀察鼓泡情況。
5.檢查擴散氧氣的流量
分析擴散爐異常是否是氧氣流量異常引起的。將DF4-3爐管的氧氣管道連接到DF4-1爐管,通過DF4-3控制DF4-1的氧氣流量,運行HP-M156程序,比較前后的擴散爐。這個試片的平均擴散爐在改變前為65.5,改變后為64.52,與第二個試片相差不大??梢耘袛郉F4-1的氧氣流量有沒有異常。
對氮氣小管道進行了檢查,檢查結果正常,推測可能是小氮氣流量計有問題。將DF4-1爐管的擴散溫度和流速調整為與其他爐管相同。更換小型氮氣流量計后,試件結果是不是正常的。
為了探討爐管擴散爐異常的原因,可以從溫度、排氣、擴散程序和流量變化四個方面進行了調查分析。確定擴散爐異常是流量計小氮氣流量異常造成的,通過更換流量計,生產(chǎn)過程恢復正常。對于一條24小時生產(chǎn)線來說,定期檢查和維護設備系統(tǒng)的各個部分是非常重要的。當產(chǎn)品質量出現(xiàn)異常時,要在短的時間內(nèi)進行有針對性的調查,提高解決問題的效率。
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